今年以來,煉鐵廠深入開展科技創新和小改小革,積極推廣應用能夠提高工作效率、降低成本、減少勞動強度的創新成果,進一步助力鐵前系統提質增效。
倍受“夸贊”的回收罐
“每當堵煤需要排煤作業時,我們直接將煤粉排進高爐爐身平臺,由于是開放式外排作業,此方法不僅浪費資源,同時還會影響現場治理,作業人員排完煤后,身上全是黑黑的煤粉,自從有了自制專用噴吹回收罐后,再也不會出現之前的問題了。”該廠看水班職工何文波說。
該車間副主任薛長輝主動請纓,多次到布袋系統和噴煤分配器等地點調研,并根據本單位所用生產材料情況,利用除塵箱體的工作原理,通過組裝廢舊鋼板拼接箱體制成半密閉簡易容器,并在容器的最上部設置有8個等大小的圓孔擋板,側壁加裝氮氣吹掃管路,可在排煤同時對濾袋進行氮氣吹掃,吹掃完畢煤粉通過直通管直接排入回收容器內,經人工收集再上崗。該收集罐體自上線運轉后,有效解決了排煤難的問題,助力清潔生產。
重新“上崗”的行走輪
“這個開口機的行走小車的行走輪需要檢修,由于長期在高溫環境中作業,小車的前后行走輪變形比較嚴重,得需要更換新的才行。”該車間點設備檢員夏瑞杰說。
說者無意,聽者有心。該車間修理工王一博聽到夏瑞杰這么說,立即走到一個已經被拆開的小車行走大梁上觀察著它的行走輪,雙手拿起認真研究著。期間,他或是用尺子左右比對著,或是在行走輪上鉆孔打眼,經過大量的試驗后,舊行車輪安裝在開口機小車上,完全可以當新的用。
“別瞧這行走輪不值幾個錢,一年我們大概需要更換10組行走輪,就這一項創新,每年就能節約近3萬多元。” 該車間設備主管王龍開心的說到
穿上“衣服”的油管
穿衣服的目的其實很簡單,就是為了保護自己的身體,近日,爐前設備附件油管也穿上了新“衣服”,不但實現了使用周期延長,還節省了備件成本。
在高爐的生產過程中,爐前設備開口機、泥泡使用的油管作業環境惡劣,屬于高溫區域,長時間受到高溫的炙烤,經常出現接頭處漏液壓油,頻繁更換油管,占用時間,影響高爐出鐵工作。該車間爐前大班長周彪發現看水區域生產中使用的石棉繩,正好有隔熱的效果,隨即采用石棉繩對油管兩側端頭進行包裹,起到了很好的隔熱效果,通過階段性使用證明,通過穿上“衣服”后,增加了油管的使用壽命,也延長更換周期。(煉鐵廠 何光釗)