陽光三月,桃紅李白、微風浮動,經過前期的精心籌劃與設備維護,在這美好的季節,漢鋼公司軋鋼廠迎來了噸鋼合金成本較對標單位降低12元的好消息,為企業降本增盈、轉型升級注入強勁動力。
融會貫通聚核心之力
自漢鋼公司1#高線熱機軋制改造以來,軋鋼廠多次組織相關人員進行專業培訓,讓大家知其然也知其所以然,全員共同朝著降成本提質量的目標努力。通過對崗位人員、技術員、工班長與車間管理人員,進行熱機軋制原理講解及軋制過程中關鍵控制點的培訓,使全員充分認識到工藝控制精準的重要性,在生產中密切關注控制要點,對工藝設備、備件精心維護,高標準管理,保證了降合金工作順暢開展。
步步為營打有備之戰
降合金工作不是一蹴而就,需要持續進行工藝優化并逐步推進。漢鋼公司軋鋼廠不打無準備之戰,在降合金每個階段都提前進行了方案討論,并嚴格按照其進行工藝調整,每次實驗均取約150支小樣進行性能試驗、金相分析及生銹實驗,通過大量數據總結分析,最終敲定批量軋制的工藝和成分范圍。目前,自熱機軋制降合金工作開展以來,在鋼材質量穩定的前提下,合金含量持續降低。
對標學習借他山之石
當前,軋鋼廠熱機軋制項目雖然降合金步子邁的扎實,但是進度仍有些緩慢。因此,在降合金工作如火如荼開展過程中,軋鋼廠安排車間管理人員赴先進企業對標學習查漏補缺,通過走出去的方式,認識到自身的不足,另外管理人員還了解對標單位工藝設備管理、維護的先進之處,并以此作為標桿,加快設備的精心維護和熱機軋制降本增效。
雷厲風行見立竿之效
自2021年5月份熱機軋制項目投產以來,在明確差距后,軋鋼廠快速建立降合金工作小組,對設備能力要求和降合金進度做明確細致要求,各部門緊密配合,形成問題清單,逐項督辦落實,保證按時推進,每周專項分析并匯總降合金產量與效益。3月份以來,截至目前高線鋼坯成分優化3次,降合金規格增加2個,短短20天時間實現了合金成本低于對標單位12元/噸的目標。(軋鋼廠 晏小惠 唐輝)